泰晓科技 -- 聚焦 Linux - 追本溯源,见微知著!
网站地址:https://tinylab.org

基于泰晓RISC-V实验箱的Linux公开课
请稍侯

一个休眠唤醒失败的案例分享

Jempty.liang 创作于 2021/02/23

By Jempty.liang of [TinyLab.org][1] Jan 22, 2021

休眠唤醒测试时休眠失败

大体情况:

  • 内核:Linux 4.19
  • 硬件:32bit ARM SOC
  • 问题:某板子在休眠唤醒流程验证的过程中,休眠失败;
  • 复现:echo standby > /sys/power/state

其中,异常日志如下:

# echo standby > /sys/power/state
PM: suspend entry (shallow)
PM: Syncing filesystems ... done.
Freezing user space processes ...
Freezing of tasks failed after 20.003 seconds (1 tasks refusing to freeze, wq_busy=0):
jempty_test    R runing task  ...
[] (__schedule) from [] (preempt_schedule_common+0x1c/0x2c)
[] (preempt_schedule_common) from [] (_cond_resched+0x34/0x48)
[] (_cond_resched) from [] (jempty_msgctl_message_ioctl+0x76c/0x938)
[] (jempty_msgctl_message_ioctl) from [] (vfs_ioctl+0x28/0x3c)
[] (vfs_ioctl) from [] (do_vfs_ioctl+0x90/0x84c)
[] (do_vfs_ioctl) from [] (ksys_ioctl+0x38/0x54)
[] (ksys_ioctl) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
Exception stack (0x... to 0x...)
...
oom killer enabled.
Restarting tasks • • • done.
PM: suspend exit

sh: write error: Device or resource busy

休眠异常日志分析

好了,我们有了第一现场,开始分析问题:

根据现场 Log,找到出问题的代码位置

这里使用了 gdb+vmlinux,找到了异常代码的位置,也就是出错(jempty_msgctl_message_ioctl+0x76c)所在代码行。

(gdb) list *(jempty_msgctl_message_ioctl+0x76c)
 0xc0407034 is in jempty_msgctl_message_ioctl (...:191)
 186             ret = -EFAULT;
 187            }
 188 else {
 189            spin_unlock_irqrestore(&tdev->read_lock, flags);
 190            if (tdev->block_read) {
 191                    wait_event_interruptible(tdev->read_waitq, s_mbox_data_ready);
 192                    goto re_read;
 193            } else {
 194                    rx_msg->len = 0;

异常位置在 Driver 中的第 191 行,这里该模块在等待另一个 CPU 核的中断唤醒它,即 wake_up_interruptible,唤醒以后进行下一步处理;所以此时该进程是陷入了内核态,并一直处于内核态,没有机会退出。

更多定位代码行位置的方法请阅读历史文章:如何快速定位 Linux Panic 出错的代码行

分析跟用户态进程唤醒相关的内核代码

关于休眠唤醒的全部流程就不细细分析了,这里仅分析该进程休眠失败的原因。

根据现场 Log 来看,这是进入 standby 失败的现场,导致 standby 失败的原因是进程(jempty_test)拒绝 freeze;这里需要进一步看一下 freeze 进程的 code,才能找到出现这个问题的具体原因,来到代码。

首先,对应的 call stack 是酱紫的:

pm_suspend ->
    suspend_freeze_processes ->
        try_to_freeze_tasks->
            freeze_task(到这里进行本案的用户空间进程的冻结)

接下来分析 try_to_freeze_tasks

static int try_to_freeze_tasks(bool user_only)
{
    if (!user_only)   // 这里用来区别,是用户进程还是内核线程;
        freeze_workqueues_begin();
    while (true) {
        todo = 0;
        read_lock(&tasklist_lock);
        for_each_process_thread(g, p) {    // 遍历所有任务
            if (p == current || !freeze_task(p)) // 冻结除了本进程以外的其他进程
                continue;
            if (!freezer_should_skip(p))    // 执行到这块说明任务冻结失败
                                            // jempty_test 也执行到这块,todo++
                todo++;
        }
        read_unlock(&tasklist_lock);
        /*********/
        if (!todo || time_after(jiffies, end_time)) // 冻结完成所有进程或者超时退出
            break;
        /*********/
    }

    end = ktime_get_boottime();
    elapsed = ktime_sub(end, start);
    elapsed_msecs = ktime_to_ms(elapsed);

    if (todo) {  // todo 不为0,证明有进程冻结失败,dump 失败信息,jempty_test 就是在这里跪了
        pr_cont("\n");
        pr_err("Freezing of tasks %s after %d.%03d seconds "
               "(%d tasks refusing to freeze, wq_busy=%d):\n",
               wakeup ? "aborted" : "failed",
               elapsed_msecs / 1000, elapsed_msecs % 1000,
               todo - wq_busy, wq_busy);
        /*************/
    } else {
        pr_cont("(elapsed %d.%03d seconds) ", elapsed_msecs / 1000,
            elapsed_msecs % 1000);    // 所有进程冻结成功,并输出花费时间
    }
    return todo ? -EBUSY : 0;
}

接着分析 freeze_task

bool freeze_task(struct task_struct *p)
{
    /********/
    if (freezer_should_skip(p))
        return false;
    spin_lock_irqsave(&freezer_lock, flags);
    if (!freezing(p) || frozen(p)) {
        spin_unlock_irqrestore(&freezer_lock, flags);
        return false;
    }
    if (!(p->flags & PF_KTHREAD)) { // 至此,根据 flags 区别内核进程和用户进程
        fake_signal_wake_up(p);     // 用户空间进程冻结,jempty_test 执行这块
                                    // 发送一个虚假的信号去唤醒该进程
    } else {
        wake_up_state(p, TASK_INTERRUPTIBLE); // 内核空间进程冻结,不做分析
    }
    spin_unlock_irqrestore(&freezer_lock, flags);
    return true;
}

酱的话,进程 jempty_test 快要冻结了,但是还需要分析下 fake_signal_wake_up,那么 call stack 是:

fake_signal_wake_up->
    signal_wake_up->
        signal_wake_up_state

然后分析 signal_wake_up_state

void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state)
{
    set_tsk_thread_flag(t, TIF_SIGPENDING);  // 这里设置 SIGPENDING 标志位,
                                             // 说明该进程有延迟的信号要等待处理,
                                             // 当进程返回到用户空间的时候,
                                             // 会处理信号,进而 freeze 该进程
    /*
     * TASK_WAKEKILL also means wake it up in the stopped/traced/killable
     * case. We don't check t->state here because there is a race with it
     * executing another processor and just now entering stopped state.
     * By using wake_up_state, we ensure the process will wake up and
     * handle its death signal.
     */
    if (!wake_up_state(t, state | TASK_INTERRUPTIBLE)) { // 设置进程状态并唤醒
        kick_process(t);
    }
}

结论

到了这里的话,jempty_test 进程不能唤醒的原因已经大白于世了,由于 jempty_test 调用的驱动的原因,使得 jempty_test 长期陷入内核态,进程不能返回用户空间,去检查 SIGPENDING,导致该进程不能被 freeze;

提出解决方案

Workaround

首先提出的 Workaround 方案是将 Driver 调用到的接口更改为 wake_up_interruptible_timeout,增加超时机制,使得调用该接口的用户进程有机会返回到用户空间,进而冻结该进程;

diff --git a/drivers/mailbox/jempty-msgctl.c b/drivers/mailbox/jempty-msgctl.c
index d3415b0..dfc3ff1 100755
--- a/drivers/mailbox/jempty-msgctl.c
+++ b/drivers/mailbox/jempty-msgctl.c
@@ -176,7 +176,6 @@ jempty_mu_read_shmem(struct jempty_msgctl_device *tdev, struct mu_transfer *rx_m
        s_mbox_data_ready = false;
        spin_unlock_irqrestore(&tdev->read_lock, flags);
 */
-re_read:
        spin_lock_irqsave(&tdev->read_lock, flags);
        if (!kfifo_is_empty(&tdev->recv_fifo[rx_msg->mu_id])) {
                size = kfifo_out(&tdev->recv_fifo[rx_msg->mu_id],
@@ -188,8 +187,9 @@ jempty_mu_read_shmem(struct jempty_msgctl_device *tdev, struct mu_transfer *rx_m
        } else {
                spin_unlock_irqrestore(&tdev->read_lock, flags);
                if (tdev->block_read) {
-                       wait_event_interruptible(tdev->read_waitq, s_mbox_data_ready);
-                       goto re_read;
+                       wait_event_interruptible_timeout(tdev->read_waitq, s_mbox_data_ready, HZ * 5);
+                       rx_msg->len = 0;
+                       return 0;
                } else {

Solution

(该节由本站编辑补充)

这里解决的关键应该是在代码休眠过程中确保 wait_event_interruptible() 的条件满足,不过按照当前实现,如果没有 mbox data 过来,条件肯定是没法满足。那是不是可以加一个条件呢,比如说判断是否正在休眠?类似这样:

-                       wait_event_interruptible(tdev->read_waitq, s_mbox_data_ready);
+                       wait_event_interruptible(tdev->read_waitq, in_suspend || s_mbox_data_ready);

当前普通 Linux 系统一般都是用户主动发起休眠,不会自动休眠,主动发起休眠以后,用户不再使用系统,这个时候用户态确实没必要再监测数据,所以,加个 in_suspend 判断是合理的,in_suspend 满足后程序退出数据监测。

更进一步地,驱动需要实现 dev_pm_ops,实现相应的 suspend 和 resume 函数,进行相应的休眠和恢复支持,这里可以用来简单的控制 in_suspend 状态的更新。而上层应用在唤醒后需要能够自动重启数据监控。

参考资料



Read Related:

Read Latest: